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Caldera Bagacera
Planta: Ingenio
Constancia
Localidad:
Tezonapa, Veracruz
País: México
Proyecto:
Automatización de la caldera, sustituyendo el sistema
de control obsoleto ORSI, por el
sistema de Rockwell Allen
Bradley. |
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El control del proceso que ha sido considerado en el
presente proyecto de automatización, lo detallamos a
continuación:
Alimentación de agua al deareador.
Vigilancia de nivel de tanque de condensados puros y
tanque de alimentación, así como arranque, paro y
vigilancia de bombas de cada uno de los tanques operando
como centrales, además de la gestión en automático de la
recuperación de agua en el deareador.
· Deareador. Control de nivel y temperatura, así
como también control de la purga de lodos.
· Alimentación de agua a la caldera. Arranque,
paro y vigilancia de bombas de agua, así como la gestión
de las centrales involucradas. La alimentación de agua a
la caldera se hace normalmente desde el deareador, para
ello se emplean dos bombas con motor eléctrico y una
turbo-bomba. Vigilancia de bajo flujo en la succión y
descarga de cada una de las bombas de agua.
· Control de nivel del domo. Control de nivel del
domo por medio de control simple de nivel y por medio
del control a tres elementos Para la señal de nivel del
domo existe redundancia en transmisores de nivel, de los
cuales se define por video con cual de estos se trabaja.
También existen niveles puntuales para seguridad de la
caldera, por lo que se cuenta con señal de muy alto,
alto, muy bajo y bajo nivel del domo.
· Control de válvula de alivio de vapor. El
control manda abrir la válvula de alivio con una rampa
cuando se presenten las condiciones de seguridad.
· Control de temperatura de vapor. Control de
temperatura del vapor generado.
· Control de presión de hogar. Control de presión
del hogar por medio de los ventiladores de tiro
inducido, dichos ventiladores (dos) NO CUENTAN CON
DAMPER. Se trata de ventiladores de velocidad variable
con accionamiento hidráulico.
· Control de presión de la recámara de aire.
Control de la presión de la cámara de aire con el damper
del ventilador de tiro forzado.
· Control de combustión. Control de la combustión
por medio del damper de tiro forzado y los alimentadores
de bagazo para controlar la relación aire-combustible.
· Fosa de neutralización. Arranque, paro y
vigilancia de las bombas que alimentan al tanque de
lavado de cenizas. Funcionamiento en automático de
dichas bombas y visualización de los niveles de la fosa
de neutralización y el tanque de lavado cenizas.
· Tanque de lavado de cenizas. Arranque, paro y
vigilancia de las bombas que alimentan al tanque de
lavado de humos, además de vigilancia de nivel del
tanque.
· Tanque de sedimentación. Este tanque se utiliza
para decantar los lodos provenientes del sistema de
lavado de humos. Arranque, paro y vigilancia del motor
del gusano de extracción de lodos.
· Sopladores de hollín. Funcionamiento en
automático del sistema de soplado de hollín.
· Sopladores de cenizas. Funcionamiento en
automático del sistema de soplado de cenizas.
· Extracción de cenizas. Funcionamiento en
automático del sistema de extracción de cenizas.
· Barrido de cenizas. Funcionamiento en
automático del sistema de barrido de cenizas.
· Recuperación de condensados de fábrica.
Funcionamiento en automático del sistema de desvió de
condensados contaminados.
· Purgas de lodos (domo inferior). Funcionamiento
en automático del sistema de purga de lodos.
· Circuito de Bagazo. Arranque, paro y vigilancia
de los transportadores de bagazo a caldera, así como
enclavamientos y seguridades.
· Planta Desmineralizadora. El objetivo de la
planta desmineralizadora es el de suministrar agua de
adecuada calidad para relleno al circuito de
alimentación de agua a la caldera. La planta tiene dos
modos de operación: manual y automático, en el modo
manual el operador es responsable del funcionamiento de
los motores y válvulas de la planta, mientras que en
automático la operación normal de la planta es
desatendida.
· Cabezal de vapor de 600 psi. Esta línea consta
de tres medidas comunes, presión de vapor, temperatura
de vapor y caudal de vapor, siendo las dos últimas para
corrección de nivel del domo con alarmas de alto y bajo.
La medida de presión de vapor se utiliza además para el
control de combustión de la caldera.
· Cabezal de vapor de 230 psi. Control de presión
del cabezal.
· Cabezal de vapor de 20 psi. Control de presión
del cabezal.
· Circuito de recuperación de purgas. Arranque,
paro y vigilancia de las bombas de recuperación de
purgas funcionando en modo automático.
· Cabezal de vapor a evaporadores. Control de
presión de vapor a evaporadores por medio del venteo del
exceso de presión en dicho cabezal.
· Turbogenerador. En lo referente al
turbogenerador, tenemos visualización en el gráfico y
alarmas de alto y/o bajo de las variables de entrada
analógicas.
· Circuito de aceite. Este circuito se compone de
un tanque de aceite con un interruptor de bajo nivel y
una estación de bombeo con tres bombas, dos de corriente
alterna que operan como una central estándar con
conmutación adicional de bomba por baja presión en la
línea de descarga de cada una de ellas. La tercera bomba
es de corriente directa y se utiliza como bomba de
emergencia, esta bomba no la opera el sistema,
únicamente se vigila su estado y que no tenga baja
presión en su descarga. También se dispone de las
medidas de presión al enfriador, presión al sistema de
gobernación y de temperatura en la salida del enfriador,
así como un interruptor de presión diferencial a través
del filtro que sirve para monitorear el estado de este
último. Finalmente, se dispone de la válvula on/off que
corta el aceite al gobernador y que actúa como
dispositivo de disparo del turbo.
· Circuito de enfriamiento de aceite. Este
circuito se compone de dos torres de enfriamiento con un
ventilador cada una, una fosa de descarga de agua común
con un interruptor de bajo nivel; una central de bombeo
con dos bombas y medidas de temperatura en la entrada y
en la salida de agua del enfriador.
El ambiente grafico es similar al sistema CUBE de
Orsi Automazzione que estaba implementado anteriormente.
El sistema de control que instalamos esta basado en un
moderno procesador ControlLogix de altas prestaciones
con soporte de programa y datos en EPROM, ejecutándose
sobre una red Control Net y como HMI RSView Supervisory
Edition, todo de la marca Allen–Bradley de Rockwell
Automation. RSView Supervisory Edition tiene la
capacidad de comunicarse vía OPC como cliente con el
sistema ProcessLogix de Tachos, bajo una red Ethernet.
Con el sistema CUBE de Orsi Automazzione, las señales
necesarias entre el área de calderas y molinos se
tuvieron que realizar por medio de cableado directo de
señales, dado que el sistema de Orzi no cuenta con
ningún modulo de comunicación estándar disponible. El
sistema esta conformado con dos servidores redundantes
en la sala de calderas, con lo cual conseguimos no
depender de un solo servidor para la recolección de
datos de los procesadores, lo cual nos protege ante
fallo de alguno de los dos servidores. |
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